由于設計、制造、安裝及曳引系統(tǒng)本身的各種原因,揭陽電梯在經過一段時間的運行后,曳引輪上與曳引繩相接觸的各繩槽產生不同程度的磨損,隨著磨損程度的日益增大,對揭陽電梯的安全運行及舒適性造成一定的影響。
下面以某廠在某地安裝運行的1臺揭陽電梯為例探討這一問題。該揭陽電梯在投入使用2年后,經常在運行中發(fā)出異常聲響,并伴隨轎廂抖動現(xiàn)象,乘坐舒適感較差。經檢查,發(fā)現(xiàn)6根曳引鋼絲繩中有1根的張緊力變化極大,當轎廂運行至頂層時,該鋼絲繩幾乎不受力,轎廂重量全由其余5根鋼絲繩承受,但當轎廂往下運行時,該鋼絲繩張緊力越來越大,在運行至中間層站時,6根鋼絲繩張緊力達到基本一致,但在轎廂接近底層時,該鋼絲繩張緊力明顯大大超出其余5根,表明其承受了絕大部分轎廂的載荷。結果該鋼絲繩的繩頭組合彈簧受到劇烈壓縮并與繩頭板相碰而發(fā)出“咔咔”聲響,并使轎廂產生較大抖動。由于該根鋼絲繩在運行中或是過松或是過緊,因而不能簡單地將其調緊或調松。通過檢查,發(fā)現(xiàn)曳引輪各繩槽已出現(xiàn)磨損且程度不一,其中張緊力異常的鋼絲繩所在的繩槽與其余5槽相比,磨損尤其嚴重。經過塞尺測量,該槽在徑向比其余5根多磨損了1.6mm,很明顯這是造成該鋼絲繩異常的主要原因。
以該梯為例,已知曳引輪節(jié)徑D=650mm,揭陽電梯垂直升降距離30m,而大致在中間層站各鋼絲繩張力基本一致,則對于磨損1.6mm的繩槽,若不計鋼絲繩的滑移,曳引輪每轉1轉,該根鋼絲繩比其余5根要少移動10.1mm。照此推算,從6根鋼絲繩的張緊力基本一致的中間層往上或往下運行15m時,這根鋼絲繩則少移動74.2mm。因而為補償這段行程,該根鋼絲繩在下行時產生較大的彈性伸長,并通過繩頭板使轎廂產生一定程度的傾斜。由于該根鋼絲繩在較大范圍內承受交變載荷,因而易于破斷,造成安全系數(shù)的降低,同時受其影響造成運行中轎廂傾斜及抖動,使乘坐舒適感大大降低。
根據實際情況,及時拆下該曳引輪,根據相應尺寸重新加工了各繩槽,使其節(jié)圓直徑在允許誤差內一致,并調整了各曳引鋼絲繩的張緊力,經過一段時間的試運行揭陽電梯恢復正常。
造成揭陽電梯曳引輪繩槽磨損程度不一的原因
造成揭陽電梯曳引輪繩槽的磨損,是由于曳引繩與曳引輪繩槽間產生滑移,滑移量越大磨損程度也越大。
改進措施
①如果揭陽電梯各繩槽的耐磨性、硬度及節(jié)圓直徑不一致。所造成的磨損量也不一致。因此應嚴格控制曳引輪的各項性能指標在國標規(guī)定的范圍內。
②應調整各曳引繩的張緊力。
③在揭陽電梯運行過程中檢查發(fā)現(xiàn)繩槽磨損超差時,必須更換或重新加工曳引輪,調整各鋼絲繩的張緊力使其基本一致。
④建議在揭陽電梯曳引輪上使用聚氨酯繩槽襯墊。襯墊嵌入相應的輪槽,襯墊上加工出橫向槽紋,合適的槽紋輪面對無潤滑的鋼絲繩摩擦系數(shù)幾乎保持不變,而且聚氨酯特別耐磨,這就提高了襯墊的壽命,也大大增加了鋼絲繩的使用壽命。